處理污水量按需求定
可售賣地全國
類型廢水處理設備
加工定制是
材質(zhì)防腐碳鋼
防腐工藝環(huán)氧瀝青
電源380v
功率20-40kw
處理量5-1000噸
進水口50mm
出水口110mm
定制加工是
材料碳鋼
材料厚度6mm
處理類型屠宰廢水
排放標準一級A
規(guī)格定制
是否定制是
進出水口50
處理水量5-1000噸/每天
進水管徑DN50mm
出水管徑DN1100
生產(chǎn)周期3-5天
隨著城市中的餐飲業(yè)網(wǎng)點的污水排放總量急劇增長,污水處理問題已成為城市環(huán)境治理的熱點,雖然各地環(huán)保部門對餐廳污水的主要排放指標作出了明確規(guī)定,但由于未有理想的適合于這類分散性污水的處理裝置,排放指標往往難以實現(xiàn),同時,城市污水處理廠數(shù)量少,處理能力低,在相當長的時間內(nèi), 集中的污水處理量都將低于排放量,且餐飲業(yè)中所排出的廢水中由于水中含有大量的油脂,極易造成污水管道阻塞。餐飲廚房未經(jīng)處理的污水排到市政排污水道,將會使整個排污水道容易造成阻塞,難以清理。
對這類污水在排放前進行預處理已成為目前對餐飲環(huán)境控制的一項緊迫要求。
餐飲廢水隔油器是一種低投資,低運轉(zhuǎn)費用,運行穩(wěn)定,管理簡單的餐飲污水設備。
設備可應用于酒店,商業(yè)建筑(商場,食街,寫字樓)等具有餐飲功能或餐飲性質(zhì)的場所或單位的廚房含油污水凈化,及工業(yè)生產(chǎn)中的含油污水凈化處理。隔油器設計完全符合國家標準《餐飲廢水隔油器》(CJ/T 295—2008),采用全密閉箱體結(jié)構(gòu)及液壓排油系統(tǒng)、氣浮除油工藝,; 自動化程度高,無傳動裝置,設備運行穩(wěn)定性好, 設有排油裝置及自動排渣裝置,不堵塞出油管路,便于維護管理。
餐飲廢水隔油器(國家行業(yè)標準型) 全自動一體式污水提升裝置
餐飲污水設備·應用條件
餐廳污水排放點的環(huán)境條件差,可利用空間極為有限,若設置污水預處理系統(tǒng),所以這一系統(tǒng)必須具備以下兩個條件:
① 系統(tǒng)必須外形尺寸小,能耗少,成本低,操作簡便;
② 污水經(jīng)系統(tǒng)處理后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,通暢。
餐飲廢水隔油器·應用范圍
餐飲廢水隔油器(國家行業(yè)標準型)主要應用于如下場所:
酒店(五星級以上),商業(yè)建筑(商場,食街,寫字樓)等具有餐飲功能或餐飲性質(zhì)的場所或單位的廚房含油污水凈化,且含油污水需要凈化后排入城市排水管網(wǎng);工業(yè)生產(chǎn)中的含油污水,含石油類污水,含有其他比重低于水且難溶于水的油類的污水也同樣適用。
(注:餐飲廢水的特點及我國基礎設施的現(xiàn)狀,*共和國住房和城鄉(xiāng)發(fā)布了行業(yè)標準《餐飲廢水隔油器》(CJ/T 295—2008),并先后發(fā)布了標準圖集04S301,09S304。該標準明確了餐飲廢水隔油器的結(jié)構(gòu)形式及規(guī)格參數(shù))
餐飲廢水隔油器·性能特點
● 采用全密閉箱體結(jié)構(gòu),減少異味散發(fā)
● 采用液壓排油系統(tǒng),排油穩(wěn)定性較傳統(tǒng)的機械刮油方式有大幅提高
● 自動化成都高,無傳動裝置,設備運行穩(wěn)定性較機械刮油式隔油設備有大幅提高
● 采用氣浮除油工藝,提高油水分離效率
● 設置排油裝置(技術(shù)),出油管路不易堵塞
● 設置自動排渣裝置,減少人工排渣周期,更易于維護管理
餐飲廢水隔油器·配套條件
土建:提供隔油器的設置場所,荷載條件,運輸通道;
電氣:提供隔油器所需三相五線制動力電源及照明;
暖通:宜在隔油器處設通風換氣6-10次/時;
給排水:隔油器進,出水管,通氣管,放空管與室內(nèi)相應管道系統(tǒng)的接駁;在適當位置設追趕連接管;宜在隔油器附近宜設DN15清洗水龍頭清洗隔油器及設置地漏排水。
餐飲廢水隔油器·選型說明
排水量計算(選型)說明
餐飲業(yè)設計水量計算參數(shù)表
設計秒流量計算公式如下:
注:表中用餐歷時,小時變化系數(shù),秒時變化系數(shù)為經(jīng)驗參數(shù),僅供參考。
Qs=N×qo÷h×Kh×Ks×γ÷3600
Qs—設計秒流量;N—用餐人數(shù);qo—用水定額;
餐飲廢水隔油器·設計舉例
貴州某餐廳用餐人數(shù):1000人;用餐種類:中餐;選用地上式餐飲廢水油水分離隔油器。
擬定用餐歷時為10:30-14.30(即用餐歷時4小時)。
設計秒流量計算:
取用水定額50 L/人·次,Kh=1.5;
取秒時變化系數(shù):Ks=1.30,用水量南北地區(qū)差異系數(shù):γ=1.2。
Qs = 1000×50÷4×1.5×1.2×1.30÷3600 = 8.13 L/s

電鍍行業(yè)是國民經(jīng)濟中不可缺少的環(huán)節(jié),涉及國防、工業(yè)、生活領(lǐng)域。從大類為機件金屬電鍍、塑料電鍍,達到工件防腐、美觀、延長壽命、外觀裝飾等效果。
電鍍產(chǎn)生的廢水毒性大,對土壤,動植物生長均產(chǎn)生危害。因此必須嚴格處理廢水達標排放,缺水地區(qū)推行廢水處理達標循環(huán)利用,從技術(shù)生產(chǎn)上講,由于電鍍生產(chǎn)過程和廢水處理過程須投加一定量的多種化學品。電鍍廢水處理后達到循環(huán)回用,回用水必須經(jīng)脫鹽后才能回用于生產(chǎn)線用水,對環(huán)境含鹽總量不會削減,樹脂交換、反滲透工藝的濃縮液仍返回地面。
一、電鍍廢水處理工藝
廢水處理工藝設計是根據(jù)廢水性質(zhì)、組分及企業(yè)的情況和處理后排放水質(zhì)參數(shù)的要求,經(jīng)綜合技術(shù)經(jīng)濟比較后確定的。
電鍍廢水處理工藝很多:20世紀70年代流行樹脂交換,80年代電解法、化學法+氣浮等。根據(jù)我廠20年來在電鍍廢水處理實踐中得出,樹脂交換對處理貴稀金屬離子廢水、回收貴稀金屬有它的優(yōu)越性。
電解法:能耗高,電耗和鐵耗均高,對高濃度含鉻廢水產(chǎn)生污泥量太多,不適應,同時對含氰廢水處理不理想,所以含氰廢水還要用化學法。
化學藥劑+氣浮法:采用化學藥品氧化還原中和,用氣浮上浮方法進行泥水分離,因電鍍污泥比重大,并且廢水中含有多種有機添加劑,實際使用時氣浮分離不徹底,并且運行管理不便,到90年代末,氣浮法應用越來越少。
化學藥劑+沉淀:該方法是早應用的方法,經(jīng)過30多年不同處理工藝實際使用比較后。目前又回到了早,也是有效的處理工藝上來,國外在電鍍處理上也大多采用該方法,但實際固液分離運行時間長后,沉淀池會有污泥翻上來,出水難以保證穩(wěn)定達標。
近年開發(fā)的生物處理工藝:小水量單一鍍種運行效果高,許多大工程使用很不穩(wěn)定,因水質(zhì)水量難以恒定,微生物對水溫,品種,重金屬離子的濃度,PH值的變化難穩(wěn)定適應,出現(xiàn)瞬間大批微生物,出現(xiàn)環(huán)境污染事故,而且培菌不易。
本工藝是針對不同性質(zhì)的廢水加入不同的藥品進行氧化還原中和后,采用直接壓濾分離方法分離污泥,投資省、運行操作管理方便,穩(wěn)定可靠、能耗低。
當前許多缺水地區(qū)要求電鍍廢水循環(huán)回用。在GB8978—1996一級排放預處理的水質(zhì)基礎上深度凈化,主要回用水含鹽量大,占20%--23%,必須進行脫鹽處理,采用粗濾→精濾→超濾→反滲透工藝,可達飲用水水質(zhì)標準,這對水資源重復利用有一定意義,但鉻鹽等濃縮液污染物占20%--23%仍返還環(huán)境中。

、養(yǎng)老院、敬老院等機構(gòu)提供清潔的床單、被罩及工服回收清洗服務,其生產(chǎn)工藝為收取布草工服、分揀、洗滌、烘干、熨燙、折疊發(fā)貨,廢水主要來源于洗滌工序,洗滌工序分為預洗、主洗、漂洗、脫水、過清、再脫水,廢水排水量約為 200m3/d,其中預洗和主洗廢水約占 30%,漂洗廢水約占 60%,甩干廢水約占 10%。
2 設計水質(zhì)
2.1 進水水質(zhì)
通過對該項目產(chǎn)生的廢水水質(zhì)檢測進行綜合分析,主要為CODcr、TP、LAS、糞大腸菌群等污染物,其主要污染物濃度見表 1。
2.2 出水水質(zhì)
由于該項目主要服務對象為機構(gòu),所以項目廢水經(jīng)處理后出水水質(zhì)要求達到《污染物排放標準》(DB37/596 -2006)表二中的標準,見表 2。
3 工藝論證
3.1 廢水水質(zhì)特點分析
洗滌廢水主要含有洗滌劑[1],洗滌劑的有效成份是表面活性劑和增凈劑,還有漂白劑等多種成分。洗滌廢水中含有大量短纖維、曝氣會有大量泡沫產(chǎn)生;CODCr 平均值較低,但主洗廢水CODCr 值較高;廢水較渾濁,顏色隨著洗滌物不同深淺變化;與一般洗衣廢水不同,該項目主要服務于機構(gòu),廢水中含有、病毒等菌。
3.2 處理工藝論證及選擇
洗滌排水經(jīng)管道收集后先經(jīng)兩道粗細格柵對污水中的短纖維、雜質(zhì)等進行;廢水中的表面活性劑、懸浮物等通過加入絮凝劑及助凝劑方法去除,經(jīng)水樣試驗,加入絮凝劑及助凝劑后,絮體絮凝效果良好,但呈上浮狀態(tài),據(jù)此采用混凝氣浮方法較適合。
由于出水標準要求 CODCr≤120mg/L,混凝氣浮出水無法保證達標排放,通過接觸氧化工藝段,通過生化工藝將 CODCr 指標降至出水要求標準以下。此外,該項目廢水中含有、病毒,需在出水前設置消毒區(qū)域進行消毒處理,投加次氯酸鈉液體消毒。經(jīng)過廢水水質(zhì)特點分析和處理工藝論證,確定采用“混凝氣
浮+接觸氧化+沉淀+消毒”組合工藝,其中生物接觸氧化法對沖擊負荷和水質(zhì)變化的耐受性強,運行穩(wěn)定,容積負荷高,占地面積小,建設費用較低[4]。該項目設計的廢水處理工藝流程見圖 1。
4 運行效果
該工藝穩(wěn)定成熟、運行可靠、管理方便,項目于 2017 年 6 月開始建成運行,經(jīng)過調(diào)試,系統(tǒng)運行效果良好,各項水質(zhì)穩(wěn)定達到排放標準,于 2017 年 8 月通過環(huán)保驗收,驗收時監(jiān)測數(shù)據(jù)見表 3。
PH 值在PH 調(diào)節(jié)池里加入相應的燒堿以平衡廢水酸堿值。而后廢水進入加入絮凝劑的沉淀池,由提升泵打至分配井,由分配井均勻分至 4 個曝氣生物濾池,廢水在曝氣生物濾池內(nèi)發(fā)生生化反應來降解COD(化學需氧量)后,曝氣生物濾池出水至貯水池,后貯水池內(nèi)經(jīng)出水池進入洗煤生產(chǎn)系統(tǒng)。反沖水由貯水池進入曝氣生物濾池,而后再進入沉淀池。
(2)污泥部分:沉淀池中污泥由泵打至污泥濃縮池,經(jīng)加壓過濾機脫水,所得濾餅作為產(chǎn)品外運,所得濾液返回到格柵池內(nèi)進入廢水處理流程。
(3)空氣部分:采用鼓風機在曝氣生物濾池底部連續(xù)鼓入生化反應所需空氣。
(4)加藥部分:pH 調(diào)整池中加入燒堿,絮凝反應池中加入絮凝劑。
在優(yōu)化后的洗煤廢水處理工藝中,洗煤廢水經(jīng)由 PH 調(diào)節(jié)池將廢水 PH 值調(diào)節(jié)至*佳 PH 值,而后廢水進入絮凝反應池,99%以上的固體懸浮物和小部分 COD 在絮凝反應池中被去除,然后廢水經(jīng)由調(diào)節(jié)池進入曝氣生物濾池,在曝氣生物濾池中,絕大多數(shù)的COD 在生物降解作用下去除。后,出水的 COD 和懸浮物濃度達到國家二級標準水質(zhì),該水質(zhì)可以滿足洗煤生產(chǎn)用水,這樣即實現(xiàn)了洗煤廢水的再利用。

工業(yè)廢水的成本較高
由于我國當前關(guān)于工業(yè)污水處理技術(shù)的限制,許多企業(yè)在這一方面都存在投資成本較高的現(xiàn)狀。為了符合工業(yè)廢水的排放標準,需要在其處理上投放較大的人力及投入資金。但是當前的處理工藝都缺乏一定的針對性,工作效率偏低,其處理成效受到一定的限制??蓪τ诠I(yè)廢水的處理確實存在一定的必要性,但實際情況是其投入遠高于收入,使許多企業(yè)對其逐漸喪失工業(yè)廢水處理的動力。
工業(yè)廢水處理問題的解決對策
首先應由地區(qū)的環(huán)保部門對工業(yè)廢水污染防治加強重視度,以實際情況對其管理的制度進行完善。并做好生產(chǎn)把關(guān)與項目申報的工作,并且應該遵守項目建設三個同時的制度,尤其是對于新建的項目,重點關(guān)注廢水處理系統(tǒng)驗收環(huán)節(jié),使廢水處理體系的完整度得以保障。
嚴格把控相應企業(yè)項目工作,對于不同及不符合標準的項目進行嚴格的審批。另外,對于廢水處理管理的精細化,同時對于廢水污染嚴重的企業(yè)進行重點的,并不定期對于廢水排放工作進行檢測,使廢水污染控制在正常的范圍內(nèi)。對于違規(guī)的企業(yè)要進行嚴格的查處,對相應項目負責人進行嚴格的查處,避免發(fā)生類似的問題發(fā)生。若有關(guān)企業(yè)廢水排放的污染情況較為嚴重,應立即進行停業(yè)整頓。依法對排污的企業(yè)責令停產(chǎn)處理,在達到標準后,恢復企業(yè)正常的運營。
貴州鑫灃源環(huán)保是一家集進水處理、膜分離、環(huán)保工程為一體的公司,多年來致力于提供水處理技術(shù)、水處理設備的行業(yè)解決方案,以及純水、超純水、軟化水、廢水處理、中水回用、純凈水、泳池循環(huán)水、廢氣處理、噪音處理等工程總包及維護服務。主要設備分類:純水設備,超純水設備,純化水設備,工業(yè)純水設備,軟化水設備,EDI純水設備,RO純水設備。
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